周小偉 周雅智
(湖南天雁機(jī)械有限責(zé)任公司)
針對(duì)自動(dòng)上下料無心磨床的工件撞擊砂輪問題,進(jìn)行全面的原因分析并給出成功的解決方法。
隨著機(jī)械制造自動(dòng)化程度的提高,越來越多的設(shè)備裝配自動(dòng)上下料裝置。由于設(shè)備本身設(shè)計(jì)缺陷,裝配自動(dòng)上下料裝置后,設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)了一些過去手動(dòng)設(shè)備上沒有的問題。
1 存在的問題
我公司氣門加工中大量使用無心磨床,采用自動(dòng)上下料,如圖1所示。在使用中多次出現(xiàn)砂輪被氣門撞裂和進(jìn)入加工位置的氣門飛出現(xiàn)象,屬于非常嚴(yán)重的安全問題,需要徹底解決。
2 原因分析
經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)打料( 即把磨削完畢的氣門從支撐板上推出來)不到位,即氣門沒有被完全推出時(shí),或下料滑道上的氣門未滑離到距砂輪足夠遠(yuǎn)時(shí),后上的氣門壓在已磨完的氣門上,就會(huì)發(fā)生氣門飛出或撞壞砂輪的問題。進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn),現(xiàn)用自動(dòng)上下料無心磨床使用氣動(dòng)執(zhí)行元件,附帶打料也使用氣動(dòng),很不穩(wěn)定。檢查打料不穩(wěn)定的主要原因在于氣壓不穩(wěn)定,但也不盡然。有時(shí)因?yàn)闅飧茁,有時(shí)因?yàn)榇蛄蠗U卡阻等。
雖然設(shè)備進(jìn)氣端配有減壓閥,但是沒有配備壓力繼電器,這樣當(dāng)供氣壓力過低時(shí),必然造成打料不到位。臨末,檢查設(shè)備控制線路和PLC程序發(fā)現(xiàn),推料完成是以推料氣缸活塞是否到位為依據(jù)的,這不能保證氣門已完全推出。即使完全推出,但如果滑動(dòng)不暢,堆積在下料滑道上,也會(huì)出現(xiàn)飛氣門、打砂輪等問題。
3 解決措施
具體解決措施為:
(1)在設(shè)備壓縮空氣入口加裝壓力繼電器,修改控制線路和程序。當(dāng)氣源壓力不足時(shí),終止自動(dòng)運(yùn)行,以減少打料不到位及其他上下料問題。
(2)檢測(cè)到已磨氣門下滑到了安全位置后才上下一支待磨氣門。增加如圖1所示的檢測(cè)裝置,修改控制線路和程序。每當(dāng)有氣門通過時(shí),接近開關(guān)發(fā)出一個(gè)脈沖,程序收到后進(jìn)行下一步的上料動(dòng)作,否則一直等待。具體來說, 檢測(cè)裝置接近開關(guān)輸出接PLC的X40。程序修改如圖2~圖4所示。
圖2為新增程序部分,解決自動(dòng)加工時(shí)上第一支氣門之前,不能產(chǎn)生前述脈沖的問題和檢測(cè)裝置產(chǎn)生的脈沖捕捉、記憶和復(fù)位。圖3為上料部分原程序相關(guān)部分。圖4為改進(jìn)后上料部分程序相關(guān)部分。通過X036,當(dāng)檢測(cè)裝置故障時(shí),可暫時(shí)取消出料檢測(cè)X40而不影響設(shè)備運(yùn)行。
對(duì)車間的十幾臺(tái)無心磨床進(jìn)行上述改進(jìn)后已使用了一年多。從未出現(xiàn)過已磨氣門未過檢測(cè)裝置就上氣門的現(xiàn)象,也再未出現(xiàn)過前述氣門撞擊砂輪和飛出問題,工作十分可靠,改進(jìn)十分成功。
本文發(fā)表于《金屬加工(冷加工)》2020年第6期第79~80頁(yè),版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有。)