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軸承知識
西鋼燒結(jié)廠混合機(jī)震動治理實(shí)踐

李積聽

(青海西鋼礦冶科技公司燒結(jié)廠)

摘 要:西鋼燒結(jié)廠2#燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)于2012年12月,φ3*12m混合機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行至今已有9年時(shí)間,到2021年元月份,混合機(jī)開始震動較大,嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行效率,通過咨詢專業(yè)廠家,對混合機(jī)滾筒進(jìn)行線下車削安裝后,設(shè)備隱患消除,設(shè)備運(yùn)行效率得以提升。

關(guān)鍵詞:混合機(jī)、車削、震動

1 概述

西鋼2#燒結(jié)機(jī)于2012年12月正式投產(chǎn),該系統(tǒng)設(shè)計(jì)有150㎡燒結(jié)機(jī)一臺、φ3*12m混合機(jī)一臺、φ4*18m制粒機(jī)一臺、170㎡環(huán)冷機(jī)一臺、3175振動篩兩臺。生產(chǎn)以來,混合機(jī)運(yùn)行一直比較平穩(wěn),混合機(jī)主要結(jié)構(gòu)有電機(jī)、減速機(jī)、小齒輪、四組托輥、托圈、內(nèi)部裝有尼龍襯板、自動潤滑裝置。由于長時(shí)間運(yùn)行,托圈結(jié)構(gòu)疲勞磨損,產(chǎn)生震動,導(dǎo)致托圈表面成棱圓,凹凸度大于2.5mm,不能繼續(xù)使用。

2 混合機(jī)震動分析及前期處理

2021年元月混合機(jī)開始出現(xiàn)震動,通過分廠設(shè)備技術(shù)人員專業(yè)會討論分析原因,產(chǎn)生震動的原因主要由于進(jìn)料端托輥磨損,托輥滾皮同心度不夠造成的,決定利用檢修時(shí)間更換進(jìn)料端兩組托輥。在3月份的檢修過程中,更換進(jìn)料口兩組托輥后,混合機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),震動消除,托圈已經(jīng)有一定的凹凸,一直運(yùn)行至6月份,混合機(jī)再次出現(xiàn)震動,通過再次調(diào)整進(jìn)料口托輥間距和中心距,混合機(jī)震動沒有發(fā)生變化,決定尋找專業(yè)廠家進(jìn)行處理。為了不影響燒結(jié)生產(chǎn),分廠組織力量制作臨時(shí)皮帶三條,混合料不通過混合機(jī),通過臨時(shí)制作的皮帶將混合料運(yùn)送至制粒機(jī)內(nèi),燒結(jié)機(jī)正常生產(chǎn)�;旌蠙C(jī)托圈通過加裝車刀在線慢速傳動進(jìn)行車削,通過兩周時(shí)間的車削,托圈表面凹凸點(diǎn)肉眼依然可見,通過后期的運(yùn)行,震動依然較大,無法運(yùn)行。

3 混合機(jī)震動治理方案制定

通過尋找專業(yè)廠家現(xiàn)場觀察和測量,一致認(rèn)為混合機(jī)滾筒經(jīng)過多年使用托圈接觸面產(chǎn)生疲勞已經(jīng)無法使用,需要更換滾筒或更換進(jìn)料端(含托圈),由于考慮到制作周期和費(fèi)用的問題,經(jīng)過反復(fù)的討論和研究Z終確定將混合機(jī)托圈部分切割運(yùn)至廠外進(jìn)行線下車削后對接的方案。整體方案中的難點(diǎn)在于混合機(jī)滾筒的固定和筒體的變形。具體操作過程具體如下:

1、托圈防護(hù)罩拆除,將排料端筒節(jié)用2個(gè)100噸千斤頂支撐固定可靠。如圖1所示:

2、將進(jìn)料端托輥向左右兩側(cè)外移,使兩托輥中心距大于進(jìn)料托輥中心距50-60mm,以利對接時(shí)進(jìn)行微調(diào)。

3、進(jìn)料端滾筒切割前,首先拆除進(jìn)料端滾筒托圈內(nèi)部襯板,在滾筒內(nèi)部用槽鋼做米字型支撐3個(gè),防止切割后滾筒、托圈和進(jìn)料端滾筒的變形。

4、托圈部分安排切割調(diào)運(yùn)進(jìn)行線下車削。

5、在已車好的滾圈節(jié)的對接口內(nèi)壁焊四塊輔助板(必須焊牢實(shí)),起導(dǎo)向、托掛作用,如圖2所示:

6、吊起上述工件,插入已固定好排料端筒節(jié)對接口,如圖3,然后用順反絲拉子收緊。

7、以排料端滾圈外表面和大齒圈齒頂為基準(zhǔn),設(shè)置4根鋼線,找正進(jìn)料滾圈。對接檢測合格后開始焊接,施焊時(shí)注意對稱、錯(cuò)開,盡量減少焊接的收縮變形。等焊接結(jié)束后進(jìn)料端托輥歸位,移除千斤頂,慢速盤車,確認(rèn)無誤后,開始快速調(diào)試。

4 混合機(jī)托圈線下車削實(shí)施

燒結(jié)廠抽調(diào)機(jī)電一組利用4天時(shí)間進(jìn)行臨時(shí)皮帶制作和現(xiàn)場安裝調(diào)試,混合機(jī)停止運(yùn)行,啟用臨時(shí)皮帶,安排鉗工二組進(jìn)行混合機(jī)滾筒的固定、內(nèi)部襯板的拆除、內(nèi)部加水管道、進(jìn)料端皮帶拆除、內(nèi)部米字型支撐和輥圈部分切割共用時(shí)5天,托圈吊運(yùn)、線下車削加工到對接、內(nèi)部襯板安裝、加水裝置安裝調(diào)整用時(shí)10天。此次針對混合機(jī)滾筒托圈線下車削歷時(shí)15天,徹底解決了混合機(jī)滾筒震動問題。

5 結(jié)束語

通過此次混合機(jī)托圈線下車削的實(shí)施,相比較在線車削工藝,時(shí)間短,效率高,效果顯著,對解決混合機(jī)震動的問題提供了較好的思路和措施,值得推廣和應(yīng)用。

(來源:江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會)

發(fā)布時(shí)間:2022-01-30


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